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2012年上半年运行车间工作总结12012年上半年工作总结2012年上半年板材公司在钢材市场整体不景气的恶劣环境中艰难度过,中厚板市场产能过剩给企业的经营发展提出严峻的考验。板材公司的生产经营形势依然不容乐观,为应对外界环境给生产带来的不利因素,运行车间职工按照首钢总公司、首秦公司要求全方位开展增收节支、降本增利工作,同时为更好地完成2012年上半年各项工作目标,车间广大职工深入落实科学发展观,解放思想、转变观念、勇于突破为渡过经济发展的低潮而不懈努力奋斗。2012年上半年运行车间从车间管理层到一线岗位职工,根据车间专业特点立足根本,做好电气、动力、液压等设备管理工作,在重要指标上取得了新突破,实现了在设备故障停机工时、吨钢电耗、吨钢煤耗、吨钢水耗等主要技术经济指标的完成方面的最小化,这也是我们一直坚持和开展的节能降耗工作所获取的重要成果。现将上半年工作总结如下:一、解放思想、转变观念开展技术革新和设备改造,提高设备运行质量运行车间各专业立足于本单位的技术力量,着手开展以节能降耗、设备稳定为目标的技术改造项目,全方位开展技术革新和技术改造,现将运行车间上半年工作总结如下:1、主轧机冷却风机检修期间自动冷却控制改造主轧机冷却风机为155KW电机,短时间检修期间由于电机温2012年上半年运行车间工作总结2度不能立即下降,因此风机需要继续运转一段时间冷却,冬季和夏季冷却效果不同,为避免值守电工提前或不及时停主电机风机造成电能浪费,运行车间在节能方面下功夫,再不投入改造资金的情况下,利用现有设备自行设计图纸编写程序,利用主轧机PLC系统编制程序,当轧机控制系统停止运行,职守电工将主轧机运行方式改为内控时,且主轧机温度低于40度主轧机风机自动停止运行,当主轧机温度高于50度风机自动启动运行。改造完成后预计每年可节电3720度。2、联合泵站浊环7D供水泵变频改造联合泵站浊环供水泵电机为135KW电机,其控制方式为接触器控制工频运行,每次检修时浊环水用量减少,但浊环供水泵一直工频满负荷运转造成电能浪费,由于水幕系统现在已经不再使用,运行车间利用水幕供水变频器对浊环7D泵控制进行变频改造,改造完成后,在检修期间由操作工将浊环系统供水压力从0.5MPa降低至0.38MPa,既保证检修期间的用水量又节约了电能,改造完成后预计每年可节能8400kw.h,每年节约电费5880元3、生产线压缩空气排污口安装自动排污控制阀空压机为生产线气动元件提供动力,为避免冬季空压机供风排污口冰冻需要长期开放排气,因此造成压缩空气损失,导致空压机长期打压造成电能浪费和降低机械寿命。为了实现节能解决存在的问题,运行车间在8#操作台旁压缩空气排污口安装了两个电磁排污阀,通过利用程序控制器EASY进行定时排气编写程序,2012年上半年运行车间工作总结3由以前的长期排污改为每小时排污1秒,改造完成后避免了长期排污实现了定时控制,从而大幅减少了空压气损失,节约了电能。4、机架辊冷却风机自动起停控制改造机架辊电机冷却风机为15KW电机,其作用为机架辊电机提供冷却降温,以前控制方式为手动控制起停,当非连续生产时冷却风机一直运转,在一定程度上造成了电能浪费。运行车间立足深入挖潜对其进行改造,通过非连续生产时操作台上控制器在零位的特点,间接控制实现冷却风机的启停控制,要求机架辊电机停用5分钟以上时风机自动停止运行。改造完成后实现了若交接班、换辊或待热时间超过5分钟风机都为停止状态,每年可节能9000kw.h,每年节约电费6300元5、东西部水暖供暖系统采用自动化控制改造为实现节能减排、降低煤耗,运行车间将公司东、西部水暖供暖系统进行了节能改造,改造方案将白天、夜晚以及室外温度等参数作为供暖的主要依据,通过利用可编程控制器EASY编写控制程序实现自动控制,对夜间及周六日办公室无人期间对暖气温度进行自动降温控制,经过3个月的使用统计,每天可节约标1.2吨准煤,为公司进一步降低煤耗做出了贡献。6、空压站气罐两级串联减少系统排污量考虑我公司空压机所产生的压缩空气含水气量大,造成生产线各压缩空气排污点排水量大,而且冬季天气寒冷时容易造成冰堵情况。为解决此问题运行车间动力专业组织车间人员集思广2012年上半年运行车间工作总结4益,最终确定方案将3#和4#空压机储气罐与1#空压机储气罐串联使用,使供应生产线的压缩空气压力更稳定含水量大幅减少。7、生产线加装电量监测为了能够对生产线主要设备用电量进行实时监控,并最终能够制定出合理有效的节电方案,同时也为设备改造后的节电效果进行进一步跟踪,运行车间配合理化中心对生产线设备安装电度表及互感器,新增加监测点32个,修复更换电度表22块,最终保证了能源数据准确有效,为制定生产工艺节能提供了依据。8、9#操作台安装钢板打印机防撞提示警铃钢板打印机作为我公司重要精密设备,负责钢板下线时标示打印,为保证钢板打印机被撞,运行车间将邻近辊道与钢板打印机信号进行连锁,保证打印机工作时邻近辊道启车信号无效,但是由于9#台操作工多次因操作失误,在钢板打印机打印时开动较远辊道,时常由于钢板相撞造成打印机被撞损坏,为避免事故重复发生,运行车间通过在9#台安装提示铃,当打印机工作时对操作工进行提示避免撞击的发生。同时运行车间技术革新和设备改造项目还包括商务中心中央空调控制系统进行改造,通过安装EASY编写定时程序控制中央空调供电,避免人为因素造成的电能浪费;原料跨厂房照明控制进行改造,改造为分单路、三路两档控制,在满足原料工照明的前提下起到节电的目的;2#龙门吊大车电机频敏变阻器改造,电机转子增加一台频敏变阻器,减少启动电流和机械三轴冲击,2012年上半年运行车间工作总结5下一步准备对3#龙门吊进行改造;3#液压站冷却器改造,相比改造前不仅增加了换热面积,更加大了冷却器进出口管径,有效的减少了回油压力;联合泵站更衣室蒸汽管线改造,实现净、浊环泵站内的蒸汽管线和更衣室蒸汽管线分开控制,最大限度节能。二、保指标、促节能,全面开展减排增效工作为实现公司节能减排目标,运行车间将降低煤耗、水耗指标作为上半年工作的重点,要求车间处处事事时时围绕该目标展开,在动力设备改造方面主要侧重于煤耗和水耗指标的完成情况展开,通过锅炉房蒸汽管路改造,将蒸汽管路引至联合泵站冷却塔蓄水池,蒸汽冷凝后回收大部分水;充分利用公司管网系统回收雨水,为公司节约了大量水资源,保证了上半年水指标任务的完成;在煤耗方面,由于3#加热炉蒸汽管道、锅炉房蒸汽管道以及澡堂蒸汽管道相联通,车间充分利用3#加热炉所产蒸汽为澡堂提供热量,自建厂以来第一次在夏季将锅炉停运,煤耗指标出现了很大下降,为公司节省了大量资金,真正实现了节能降耗。2012年上半年电耗、水耗和煤耗指标完成情况月份指标计划实际节省1月份吨钢电耗46kWh/t50.96kWh/t-4.96kWh/t吨钢水耗0.1m3/t0.17m3/t-0.07m3/t吨钢煤耗6.0kg/t5.83kg/t0.17kg/t2月份吨钢电耗46.0kWh/t50.75Wh/t-4.75kWh/t吨钢水耗0.1m3/t0.18m3/t-0.08m3/t2012年上半年运行车间工作总结6吨钢煤耗6.0kg/t5.47kg/t0.53kg/t3月份吨钢电耗46kWh/t47.9Wh/t-1.9kWh/t吨钢水耗0.1m3/t0.135m3/t-0.035m3/t吨钢煤耗6.0kg/t3.7kg/t2.3kg/t4月份吨钢电耗47.0kWh/t46.89Wh/t0.11kWh/t吨钢水耗0.14m3/t0.096m3/t0.044m3/t吨钢煤耗3.2kg/t2.18kg/t1.02kg/t5月份吨钢电耗46.0kWh/t49.0Wh/t-3kWh/t吨钢水耗0.12m3/t0.10m3/t0.02m3/t吨钢煤耗3.2kg/t2.97kg/t0.23kg/t6月份吨钢电耗49.5kWh/t48.91Wh/t0.59kWh/t吨钢水耗0.12m3/t0.1m3/t0.02m3/t吨钢煤耗2.2kg/t0.93kg/t1.27kg/t材料备件消耗和管理作为制约设备维护和检修质量的瓶颈,同时也作为增收节支的重要目标之一,运行车间通过召开班组长会议提出了全体动员、人人管备件、人人修备件的新理念,要求从备件源头抓起,实现报备件、管备件、修备件全员参与,同时也对建立节约型班组提出了自己的观点:人人参与“修旧利废”,运行车间通过一系列的措施,在2012年上半年全面完成了材料备件费用消耗最小化。2012年上半年材料消耗费用月份实际费用(万元)计划费用(万元)节约费用2012年上半年运行车间工作总结71月1.915.133.222月4.194.14-0.053月0004月4.134.20.075月0.230.970.746月0.970.61-0.36合计11.4315.053.62三、落实安全文明生产,积极开展5S工作运行车间作为公司九大B级危险源点部门之一(运行车间占得其五),同时承担着最具有高空作业代表性的全厂桥吊设备的维护、检修工作。运行车间要求从领导、安全员、到班组岗位职工,深刻认识到安全生产工作的重要性,始终把安全工作放在首要位置来抓,广大职工时刻意识到安全生产工作的危机感和责任感。作为公司的生产基层,我认真组织全员学习,积极领会其岗位安全规程的要领,要求班组全员不仅对本岗位的安全规程要会背,而且还要认真落实到实际工作中去,作到一丝不苟。扎扎实实做好日常安全管理工作,狠抓检修过程中的安全规范管理,以及安全规程的执行情况,检修中的现场复杂,人员密集,安全工作是一个难点,但是由于全线对安全制度的落实抓的严格,执行制度一丝不苟,形成了很好的安全氛围,并且根据检修工作中的实际情况制定出严格的行之有效的安全措施。同时在工作中切实配合5S推进办公室的工作展开,结合公司的文明生产工作安排,2012年上半年运行车间工作总结8全面落实“5S”现场管理理念的精髓,努力改善设备环境,提高设备稳定以及员工的工作热情。四、全面开展岗位技术培训,提高全员技术业务水平运行车间对影响设备正常运行的故障采取“预防为主”的方针,为保证处理问题及时准确,时刻注意加强车间各班组业务学习,从而整体提高全车间队伍技术业务水平,针对部分班组成员业务不精,工作中处理问题应急能力差的现实,通过实战让他们进一步清楚自身业务知识的掌握程度,认识到不足,及时补救充电,运行车间随着力源工的增多,职工队伍技能水平出现参差不齐,运行车间将以师带徒为纽带,提升新人技能水平。通过让他们参加设备技术改造实战训练,逐步让他们清楚自身业务知识的掌握程度,认识到知识的不足,及时补救充电,逐渐在车间各班组间、班组内建立起讲学习,比业务的风气,使大家积极认真地学习和钻研各项专业技能。技术业务学习是一个长期积累的过程,只有平时多下苦工,才能通过量的积累达到质的飞跃,只有在平时多干多练,才能在出现问题时,拉的出,打的赢,从而达到减少设备停机停工的损失,提高企业经济效益的目的。五、全面开展党建工作,车间职工队伍精神面貌焕然一新运行车间职工近118人,涵盖仪表自动化专业、锅炉专业、空压专业、水系统、高压除鳞、各电磁站、主电室、变电站等14个班组,在板材公司的机制体制改革过程中,不同专业、不同车间的职工汇聚到运行车间,车间领导班子坚持从严管理、加强班2012年上半年运行车间工作总结9组间的团结协作,坚决杜绝各种影响团结的行为发生,特别是车间领导班子和党员同志以身作则,身先士卒,坚持与职工共同奋战,充分体现出党员的先锋带头作用,正是由于他们的带头作用,因此在重大检修项目开展过程中,时常连续工作到第二天凌晨,这种扎扎实实的带兵作风使现在的运行车间形成了一股无坚不摧的合力,干部职工心往一处想,劲往一处使,在某班组遇突发设备故障时,其它班组职工总能自发地加入到抢修队伍中,直到故障得以彻底解决。六、2012年下半年工作规划通过对上半年车间工作的分析和总结,可以看出车间在各项消耗指标以及节能降耗方面取得了不错的成绩,为公司生产起到了保驾护航的作用,但通过车间2月份6#推钢机电机烧损(
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