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LF炉除尘灰应用于KR搅拌脱硫的工艺实践刘勇王清波俞海明(新疆八一钢铁集团股份有限公司第二炼钢厂,新疆乌鲁木齐830022)摘要:铁水预处理KR法脱硫采用高铝渣粉和钙基混合脱硫剂脱硫,脱硫剂成本占到总成本的70%以上,为了降低成本,本文介绍了一种源于LF炉除尘灰的极细颗粒组成的新型脱硫剂,在120吨转炉生产线KR脱硫站上应用的效果。关键词:LF除尘灰;KR法脱硫;脱硫效果;ThetechnologypracticeofLFfurnacedustremovalashappliedtoKRstirringdesulfurizationLIUYong,WANGQing-bo,YUHai-ming(No.2SteelMakingPlantofBayiIronandSteelCo.,Ltd.,Urumuqi830022,Xinjiang,China)Abstract:MoltenironpretreatmentKRdesulphurizationusinghighaluminaslagpowdermixedwithcalciumbaseddesulfurizerdesulfurization,desulfurizationagentcostsaccountedformorethan70%ofthetotalcost,inordertoreducecosts,thispaperintroducesakindofveryfineparticlesistheresultofLFfurnacedustremovalashcompositionofnewtypedesulfurizer,converterin120tonsproductionlineKRdesulphurizationsiteapplicationeffect.Keywords:LFdust;KRdesulphurization;Thedesulfurizationeffect;1前言近30年来铁水脱硫技术迅速发展,现已有十几种处理方法,其中应用最广泛且最具代表性的主要是喷吹法和KR机械搅拌法。通过对两种脱硫工艺的技术设备、脱硫效果、温降、铁损、成本等多方面的综合比较,KR法脱硫在深脱硫、成本和脱硫稳定性方面优势突出。国内外对KR法脱硫的认可度越来越高[1、2],尤其是近几年在大中型钢铁企业得到广泛应用。新疆八一钢铁集团第二炼钢厂铁水预处理配备AB双工位KR机械搅拌脱硫站,日处理铁水近5000吨,日消耗脱硫粉剂约50~60吨。随着钢铁市场的持续低迷,也要求在预处理脱硫工序进行挖潜降本。在铁水预处理KR法脱硫成本构成的因素中,脱硫剂占总成本的70%以上。笔者通过化验分析和综合冶金传输理论及热力学条件,首次将LF炉除尘灰这种极细颗粒还原性钙质材料运用至KR脱硫过程中,以替代部分脱硫粉剂,从而降低脱硫成本,通过前期试验,取得了预期的脱硫效果。本文予以简述,供同行参考。2工艺技术参数(1)铁水包公称容量:120t;(2)铁水处理温度:1250℃~1380℃;(3)脱硫周期为28~45min;(4)高铝渣粉的加入量:60~80Kg/炉;(5)脱硫率:96%~98%;(6)脱硫模式以深脱硫(处理终点[S]≤0.005%)为例,混合脱硫剂用量如下表1:表1:混合脱硫剂的消耗情况Table1:mixingdesulfurizerconsumptionsituation脱硫模式目标S%进站铁水S%混合脱硫剂消耗(kg)深脱≤0.0050.030-0.040900—10000.040-0.0501000—11000.050-0.0601100—12000.060-0.0701200—13000.070-0.0801300—14003KR法脱硫的工艺原理KR法脱硫就是将耐火材料制成的搅拌器插入铁水包液面下一定深处,并使之旋转。当搅拌器旋转时,铁水液面形成“V”形旋涡(中心低,四周高),使加入的脱硫剂微粒在浆叶端部区域内由于湍动而分散,并沿着半径方向“吐出”,然后悬浮,绕轴心旋转和上浮于铁水中,也就是说,借这种机械搅拌作用使脱硫剂卷入铁水中并与之接触,混合、搅动,从而进行脱硫反应.当搅拌器开动时,在液面上看不到脱硫剂,停止搅拌后,所生成的干稠状渣浮到铁水面上,扒渣后即达到脱硫的目的。4KR法脱硫反应的热力学条件KR法脱硫使用的脱硫剂主体是石灰,与铁水中的硫发生如下的脱硫反应[3]:[S]+(CaO)=(CaS)+[O]TG18.381154301KrRTGln1CaOSOCaSKr由上式可以看出,降低铁水终点硫含量,要求高CaO活度及铁水的低氧活度。在铁水中,可能有C、Si、Al参与脱氧反应,其脱氧反应方程式如下:[C]+[O]=COTG46.8184020.5[Si]+[O]=0.5SiO2TG42.10928717532/3[Al]+[O]=1/3Al2O3TG76.128-4006904比较上述反应的标准自由能变化,不难发现在1500℃以下,碳不参加脱氧反应。铁水中的脱氧元素主要是硅和铝,其脱氧顺序可以根据如下式子判断:SiO2+4/3[Al]=[Si]+2/3Al2O3TG76.352195005鉴于以上的因素,第二炼钢厂KR法脱硫工艺使用混合脱硫剂和高铝渣粉做为脱硫剂进行脱硫,高铝渣粉和混合脱硫剂的成份、理化指标见下表2、3、4:表2:高铝渣粉的成份(质量百分数W[]%)Table2:highaluminumslagpowderingredients(weightpercentW[]%)成份要求Al%Al2O3%SiO2%C%P%S%粒度/mm含量45.4041.304.651.170.120.335-15表3:混合脱硫剂的成份(质量百分数W[]%)Table3:mixingdesulfurizercomponent(weightpercentW[]%)CaOCaF2S+P80.19%6.20%0.03表4:混合脱硫剂粒度组成Table4:thegrainsizeofmixingdesulfurizer直径/mm1.00.6~1.00.6~0.30.3比例/%≤10≥50≥30≤105新型脱硫剂可行性分析5.1影响KR法脱硫的因素分析由前面的论述可知,不论哪一种脱硫反应,都是通过以下五个环节进行的:(1)[S]通过脱硫剂颗粒表面铁液边界层向反应界面扩散,即外扩散;(2)界面化学反应:[S]+(O2-)=(S2-)+[O];(3)[O]离开反应界面通过铁液边界层向铁液内部扩散,亦外扩散;(4)S2-穿过CaS产物层向石灰颗粒内部扩散,即内扩散;(5)石灰内部O2-穿过CaS层向反应界面扩散,亦内扩散;在高温下,界面化学反应速度非常快,以上所有脱硫各个环节过程中,脱硫剂参与脱硫基本上遵循:脱硫剂由大颗粒向小颗粒解离,小颗粒向大分子解离,大分子向小分子,小分子向原子解离、扩散、反应。从传输理论上讲,缩短反应时间,就是提高脱硫效率的关键因素,通过以上分析可知,以合适的方式加入极细颗粒的脱硫剂,有利于脱硫反应的进行,能够有效的提高脱硫效率。5.2极细颗粒脱硫剂的来源与特点简介宝钢集团八钢公司第二炼钢厂2#精炼炉主要冶炼容器钢、中厚板钢、汽车板钢等品种,其除尘系统为独立的除尘系统,其中LF炉的工艺参数如下:LF炉形式:120吨AC-LF冶炼周期/min:20~45日产量/吨:4000除尘灰日产生收集量/吨:8~122#LF除尘系统的除尘灰主要构成分为以下几方面:1)在LF精炼过程中,LF脱氧剂,渣料,合金等原料,在电弧区有部分脱氧剂被汽化蒸发,在风机的抽吸作用下进入除尘系统。2)有部分碳质材料被合成,比如增碳剂和渣料石灰,反应形成电石,小颗粒部分被布袋捕收进入除尘系统。3)LF使用的各类脱氧剂中间的小颗粒部分,在电弧的冲击下,在氩气搅拌、高温条件下也被激发产生振动,被除尘系统抽入灰仓。该厂的精炼除尘灰经过分析,发现存在大量还原性物质,尤其以钙质还原剂CaC2、CaO为主要成粉,其理化指标见下表5:表5:除尘灰的理化指标Table5:dustproducedinthephysicalandchemicalindicators从上表可以看出,精炼炉除尘灰中除含有CaC2、CaO极细颗粒外,还含有一定量MgO、Al2O3、SiO2等极细颗粒成分,对于脱硫反应极为有利,主要表现在以下几个方面:1)由于三类物质加入之后,CaC2参与脱氧以后,能够与MgO、SiO2通过形成以钙镁橄榄石为主的低熔点基础渣[4]。何环宇教授研究成果表明[5],S固溶于钙铝酸盐中,其多相结构的形成,取决于Ca2+和S2-之间反应过程中的熵变,所以精炼炉除尘灰的成分有利于Ca2+和S2-的结合,有利于缩短反应时间。2)精炼除尘灰还含有一定量的Al2O3,起到降低脱硫渣熔点,固溶脱硫产物的特点。3)除尘灰极细颗粒,加入以后,减少了颗粒向分子、分子向原子解离的过程,很快就能够参与反应,有利于提高脱硫效率。因此,依据以上原理,我们认为LF精炼除尘灰适合作为KR脱硫剂。6工艺实践自2012年12月20日起,该厂在KR脱硫站A、B工位进行批量试验,各试验均以深脱硫为例,试验方案及方法如下:1、选择初始S含量相同的铁水,在不加试验料的情况下进行脱硫,试验数据如表6:表6:未加试验料的脱硫试验Table6:theexperimentofdesulfurizationwithouttestmaterial2、在原有的混合脱硫剂和高铝渣粉不减量的情况下,加入150Kg除尘灰,试验数据如表7:表7:加试验料的脱硫试验Table7:theexperimentofdesulfurizationwithtestmaterial通过以上试验对比分析,在原操作工艺不变的情况下,加入试验料150Kg/包,终点的硫含量有变化,说明在深脱硫条件下,在原有工艺条件下脱硫反应达到平衡以后,除尘灰的加入对于反应有进一步的影响,深脱硫的效果优于原有的工艺。3、仍然选取初始S含量相同的铁水,将混合脱硫粉剂量减少190Kg/包,同时,等量加入极细颗粒除尘灰,试验数据如表8:表8:加试验料减混合脱硫剂的脱硫试验Table8:testisexpectedtoreducemixingdesulfurizerdesulfurizationtestSiO%CaO%MgO%Tfe%CaC2P%Al2O3粒度/mm4.2~8.826~457~154~620~400.03~0.110~201初始S%混合脱硫粉加入量/kg高铝渣粉加入量/kg脱硫时间/min终点S%0.030~0.070987~156560~8080.001~0.005初始S%混合脱硫粉加入量/kg高铝渣粉加入量/kg脱硫时间/min实验料加入量/kg终点S%0.030~0.070971~153560~8081500.001~0.003初始S%混合脱硫粉加入量/kg高铝渣粉加入量/kg脱硫时间/min实验料加入量/kg终点S%由上述试验可以看出,加入190Kg/包试验料,同时相应减少等量的混合脱硫粉剂,脱硫终点硫含量同样达到深脱模式要求,也达到了预期试验效果。随后,我们又进行了脱硫扩大再试验,效果表明,在浅脱硫模式上,具有反应速度较快,脱硫时间缩短的优势。2013年2月正式组织生产应用,代替部分外购混合脱硫剂,取得较好的脱硫效果和经济效益。7结论1、LF炉极细颗粒除尘灰在KR脱硫站的试验表明,它可以用作KR法脱硫剂。因此,可以将炼钢厂精炼除尘灰最大量应用,以替代部分外购混合脱硫剂,降低预处理铁水脱硫成本。2、LF炉极细颗粒除尘灰中间存在CaO、CaC2和MgO等成分,复合脱硫作用要比单一的脱硫剂脱硫反应更有利进行。3、LF炉极细颗粒除尘灰物质,接近或属于准分子材料,属于固废,价格低廉,若将大规模用于喷粉脱硫,喷粉冶金,定会变废为宝,对于优化厂内循环经济有积极的意义。参考文献:[1]潘秀兰,王艳红,梁慧智等.铁水预处理技术发展现状与展望[J]世界钢铁,2
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